圖為:檢修人員在探討調節閥結構
不怕苦、不怕累,甘當愛崗敬業的“螺絲釘”。檢修中心小高爐作業區員工就是這樣的“螺絲釘”,他們用實際行動在平凡崗位上詮釋著愛崗敬業的漣鋼精神。
液壓炮故障處理時間長,曾是困擾煉鐵廠小高爐生產的一大難題。去年液壓炮月平均故障處理時間為8小時,而現在每月僅用1小時,每年可創效120萬元。負責小高爐設備維護的檢修中心小高爐作業區是如何將8小時縮短為1小時的呢?
為解決液壓炮故障時間長這個難題,檢修中心小高爐作業區成立自主管理活動小組,改造液壓炮設備。3月20日,記者在煉鐵廠5#高爐見到了該作業區機械技術員喬永立。他告訴記者,他們的自主管理活動小組每天與鐵水打交道,而隊員又具備無私奉獻精神,所以取名叫“鐵牛組”。
針對高爐液壓系統壓力不穩定等常見故障,小組成員虛心向老師傅請教,反復思考如何創新,積極嘗試改進。高爐一班副班長吳斌洪有一段時間總是蹲在液壓炮前,作了大量的數據測算,對液壓炮的工作流程進行了深入研究和大膽假設,提出了把O型控制閥改為Y型控制閥的試驗建議。
經過第一次改造,去年6月,液壓炮故障時間降至3.5小時,小組成員還是不滿意。他們又嘗試了多種方法,對液壓系統和轉炮基座加以改造,最終使液壓炮月平均故障時間降低到了1小時。